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近日,大庆石化公司对2023年全年征集的提质增效42个“金点子”合计奖励5万余元。其中,炼油一部22万吨/年烷基化装置减少机泵投用数量项目荣获最高奖励5000元。这个项目,仅通过一根管线、停用一台机器,一年就能省下20万元。
在炼油一部烷基化装置中,循环冷剂泵是负责将异丁烷原料,注入烷基化装置反应器内部,用作反应原料。冲洗液泵的作用则是将异丁烷原料,注入反应器外围密封层,形成“保护罩”,防止反应器内物料发生外泄。
循环冷剂泵输送物料流量每小时可达48吨左右,机泵的利用效率很高,但也还有余力。冲洗液泵由于工作性质并不是“原料担当”,输送流量需求就很小,仅为每小时1.6吨左右,机泵利用效率只有18%,造成了冲洗液泵的“大材小用”,存在一部分电能损耗。
“再加上两台泵在工艺流程上吻合度很高,一泵两用,既可以降低能耗,还可以省下一笔电费,想要用循环冷剂泵取代冲洗液泵的想法,在我们的脑海中也越来越强烈。”工艺副主任高飞说道。
为此,炼油一部重油催化一装置区组织技术人员展开可行性研究,由工艺副主任高飞和设备副主任朱洪涛牵头,破题行动开始。
多次现场勘察后,他们发现这两台泵在工艺流程上有很高的相似度,不但输送的原料是同样的液态异丁烷,而且都是来自上侧同一个闪蒸罐。另外,在压力等级上也大同小异。
更巧的是,这两台泵均位于4号机泵房,直线距离仅为十几米。这为接下来的冲洗水泵“退休”和循环冷剂泵的顺利“接任”,提供了得天独厚的条件。
2023年6月份,大庆石化公司装置停工大检修,对两台泵的出口压力、流量、用电量、效率进行核算与论证,经过为期一周的测试,不管是在流量上,还是效果上,循环冷剂泵完全可以胜任“两份工作”。
技术人员通过加装一条长度仅为20米、内径约为5厘米的管线,让物料越过冲洗水泵这一“关”,帮助循环冷剂泵将异丁烷原料,同时注入烷基化装置反应器内部和外围密封层,成功取代冲洗液泵。
根据估算,这种运行方式,每年可省电15.6万千瓦时,再加上泵日常维护及维修费用,预计每年共计节约20万元左右。
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